江汉油田坪北经理部充分发挥地质工艺科研团队作用,针对低效油井开展一般性措施专项攻关,实施效果显著,截至8月31日,一般性措施累计实施50井次,增油1181吨,自然递减率得到有效控制,较计划降低0.16个百分点。
坪北油田属典型的特低渗透裂缝性岩性油藏,具有低孔、低压、低产的特点。经过二十多年开发,已进入单井低产、采油速度和采出程度“双低”、含水快速上升的开发阶段。今年以来,经理部组织坪北两所技术人员加强油藏基础地质研究,持续优化措施结构,加大解堵、卡漏、合采等一般性措施投入力度,进一步提升老井措施调整效果,其中,活性剂解堵措施共实施24口,累计增油625吨。
为确保措施效果,经理部组织坪北两所技术人员深度剖析油井低效原因,地质上搜寻储层潜力,工艺上优化配液体系,运行上合理安排机组,各业务链紧密衔接。开发所从物质基础、地层能量和生产特征等方面,完善选井原则;工艺所在前置液用量和防膨剂添加等方面,优化解堵液配方体系;生产运行部结合维护性作业运行,精心组织协调施工,确保了各项措施有序高效推进。其中P83-862井投产长61层,初期日产油3.0吨,2021年9月有液量陡降现象,持续低产低液,分析认为该井地层属于有机质堵塞,且储层物性较好,注采井网完善,地层能量充足,具备活性剂解堵的条件,2023年结合维护性作业实施后初期日增油达到1.9吨。
下一步,经理部在实施一般性措施中,将以“低成本、高效益”为先导,加大活性剂解堵措施力度。目前,结合措施效果及取得认识,已筛选出P73-87、P49-90等5口活性剂解堵措施井,加强措施论证,实施一井一策“量身”设计,加快措施运行节奏,确保措施有效率,提高单井产能,夯实老区稳产基础。